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業(yè)務(wù)動態(tài)

“思想交鋒”也出“生產(chǎn)力” ——揚子碳素公司大討論活動小記
2015-06-17

   面對愈加嚴峻的電極市場“寒冬”,炭素企業(yè)紛紛走上了自救之路。南通揚子碳素股份有限公司于年初開始,在全公司掀起了一場“保生存、求發(fā)展,揚子碳素怎么辦”大討論活動,引導(dǎo)干部員工心往一處想、勁往一處使,解決制約通碳穩(wěn)中求進的關(guān)鍵問題,努力實現(xiàn)盈虧持平。

   今年以來,市政協(xié)主席王德忠,市國資委、產(chǎn)控集團等領(lǐng)導(dǎo)在揚子碳素調(diào)研時都給出了中肯評價,認為揚子碳素今年以來在工作思路、安全生產(chǎn)、經(jīng)營措施等方面抓早不抓晚,各項費用同比有所降低,生產(chǎn)指標進步大,但銷售價格、外加工費及利潤存在很大差距,原材料、配件、電力等成本費用都有大幅增加。基于此,公司圍繞講形勢,明方向,與開展形勢任務(wù)教育、樹立戰(zhàn)勝困難信心結(jié)合起來;講責(zé)任,聚合力,與增強主人翁意識、激發(fā)擔(dān)當精神同舟共濟渡難關(guān)結(jié)合起來;講對策,求實效,與應(yīng)對危機、圓滿完成各項任務(wù)結(jié)合起來,展開了“保生存、求發(fā)展,揚子碳素怎么辦”大討論活動,發(fā)動全公司干部員工集思廣益想辦法、出實招,共克時艱。

   心齊才能事成。為把全公司干部員工擰成一股繩,公司通過中心組集中學(xué)、培訓(xùn)班系統(tǒng)學(xué)、專題研討深入學(xué)等形式,利用“三會一課”、周三調(diào)度會、車間生產(chǎn)例會等時間,組織干部員工學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神,班子成員及處科室管理人員在加強自身學(xué)習(xí)的同時,向員工群眾講形勢、講任務(wù)。通過調(diào)查、走訪等形式,把握員工思想動態(tài),解疑釋惑、化解矛盾,切實把思想統(tǒng)一到公司黨政的決策部署上來,把力量凝聚到落實各項目標任務(wù)上來。

   公司機加工車間結(jié)合生產(chǎn)實踐,從改制品種中精挑細選,創(chuàng)新開展了電極異地加工法和套模加工法,為公司節(jié)約了40多萬元。浸石成車間在廣泛動員的基礎(chǔ)上,從管理、技術(shù)和操作三個層面,涵蓋安全、質(zhì)量、成本和效率等諸多領(lǐng)域,開展“啄木鳥”行動、“金點子”等活動,對不合理流程實施再造,大膽采用新工具,減輕勞動強度,降低生產(chǎn)成本,考慮將接頭栓安改在旋接頭前,試驗電動工具代替手工鋸等。石墨材料車間自2013年底成立以來,廢制品整理一直是該車間的工作重點,廣大員工冒嚴寒、頂酷暑,累計整理了近4000噸的廢制品;特別在石墨粉灌裝過程中,大家出謀劃策,改進傳統(tǒng)方式,采用絞龍裝置將石墨粉直接灌裝大袋,不僅工作效率提高了,而且一下子將近二十多萬元的機物料費用節(jié)約了,效益可觀。機動車間不斷加強內(nèi)部管理,充分挖掘崗位潛力,堅持從點滴做起,本著“能修細修、能省則省”的原則,嚴格設(shè)備材料管理,有效提高設(shè)備材料回收復(fù)用率;2500噸壓機沖液閥緊固螺栓直徑為Φ130mm,經(jīng)常因緊固不到位而存在跑冒漏滴現(xiàn)象,為此,車間副主任張立與冷作班、鉗工班的員工一起商議,從廢堆場中找到一塊十幾公分的鑄鐵板件,巧制呆扳手,徹底消除了隱患。壓焙車間針對上半年成本超耗,展開整改行動,提高開機率和小時單產(chǎn)以節(jié)約電費、減少設(shè)備損耗、降低配件消耗,優(yōu)化生產(chǎn)工藝、強化質(zhì)量管理以降低專用材料消耗,嚴格計劃、嚴把質(zhì)量、強化潤滑和檢修作業(yè)以降低配件消耗。營銷供應(yīng)部、生產(chǎn)發(fā)展等部門確立了今年物資綜合價格、運費、材料配件費分別同比下降3%、10%、3%,修舊利廢提高20%的目標及措施……一項項攻關(guān)行動都是干部員工在大討論活動中深入查擺、集思廣益的成果。

    為確保討論中提出的問題切實有效落實下去,公司組織各職能處室、車間成立了相應(yīng)的項目攻關(guān)小組,定時間、定責(zé)任人、定措施,讓討論的結(jié)果真正轉(zhuǎn)化為推動公司發(fā)展、實現(xiàn)保生存、求發(fā)展的生產(chǎn)力。

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